本研究藉由模流分析軟體—Moldex3D預(yù)測(cè)不同材料的流動(dòng)情形,供設(shè)計(jì)者與生產(chǎn)者評(píng)估同一套模具是否套用不同材料的可行性。案例為光寶團(tuán)隊(duì)透過Moldex3D整合不同材料及大小的模穴,規(guī)劃冷熱流道的配置及結(jié)合線的優(yōu)化處理。光寶團(tuán)隊(duì)先從問題的分析和驗(yàn)證了解產(chǎn)品及模具的可行性,不僅避免傳統(tǒng)的試誤法,還透過自動(dòng)化團(tuán)隊(duì)的協(xié)助與整合,實(shí)現(xiàn)射出後的產(chǎn)品自動(dòng)壓合等工作,從而減少後段組裝所需的人力。
目前的挑戰(zhàn)為不同尺寸產(chǎn)品若要共用一套模具,須克服以下問題:流動(dòng)不平衡、外觀澆口應(yīng)力痕、大尺寸按鍵的外觀結(jié)合線、產(chǎn)品尺寸變異與變形問題。而透過Moldex3D Designer BLM在實(shí)體網(wǎng)格層數(shù)上不但能夠做有效的剪切生熱評(píng)估,透過Moldex3D應(yīng)用則能夠精準(zhǔn)地控制流道直徑、配置,以及生產(chǎn)所需的料溫、模溫;所產(chǎn)生的效益除了評(píng)估產(chǎn)品及模具設(shè)計(jì)的可行性,還能夠解決流動(dòng)不平衡、外觀結(jié)合線等問題。
目前筆記型電腦鍵盤的鍵位佈局可以分為四大語(yǔ)系,分別為US、UK、BZ、JP等四種。以HP為例:紅色圈起處為各語(yǔ)系鍵位佈局不同的地方。故一個(gè)機(jī)種的開發(fā)來說,不同大小的按鍵會(huì)需要開各式各樣不同穴數(shù)的模具套數(shù)來因應(yīng)。如此將造成模具上的管理不便,需要多組人力去進(jìn)行頻繁的上模、架模、下模、換模等。
其次後續(xù)的人工組裝需要相當(dāng)多人力一顆一顆按壓組裝,這並不符合成本效益。故需結(jié)合成套製品模具(Familymold)射出成型加上自動(dòng)化組裝來節(jié)約人力與機(jī)臺(tái)成本。

圖一 : 不同語(yǔ)系鍵盤按鍵尺寸差異(紅框處) |
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成套製品模具(Familymold)需要精確的考量剪切生熱造成的流動(dòng)不平衡,且客戶要求使用不同材料進(jìn)行生產(chǎn),為了解決上述問題,模流分析勢(shì)必不可失的一環(huán),模流分析不僅可以減少實(shí)際測(cè)試時(shí)產(chǎn)生的成本,更可以實(shí)現(xiàn)針對(duì)問題改善的設(shè)計(jì)變更驗(yàn)證,大大降低模具開發(fā)及試模成本。
本研究藉由Moldex3D預(yù)測(cè)不同材料的流動(dòng)情形,供設(shè)計(jì)者與生產(chǎn)者評(píng)估同一套模具是否套用不同材料的可行性;Moldex3D Designer BLM在實(shí)體網(wǎng)格層數(shù)上能夠做有效的剪切生熱評(píng)估,且可以精準(zhǔn)的控制流道直徑、配置、以及生產(chǎn)所需要的料溫、模溫等做精準(zhǔn)的預(yù)測(cè),以避免成型上可能遇到的問題如流動(dòng)不平衡、結(jié)合線問題。
首先,進(jìn)行不同材料是否可以共用同一套模具的驗(yàn)證, (圖二為不同材料間的黏度對(duì)剪切率圖),可以發(fā)現(xiàn)四支材料之間的黏度差異甚大,但不同材料分別進(jìn)行分析後,可以發(fā)現(xiàn)不管是流動(dòng)行為、射出壓力與鎖模力皆有相似的結(jié)果,代表這四支材料可以使用同機(jī)臺(tái)、同模具進(jìn)行生產(chǎn)。

圖三 : 不同材料之流動(dòng)波前圖(80%) |
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接著進(jìn)行成套製品模具(Familymold)流動(dòng)平衡分析,業(yè)界在進(jìn)行成套製品模具流道設(shè)計(jì)時(shí),通常會(huì)使用魚骨型流道與雙澆口設(shè)計(jì)(圖六),但這兩個(gè)設(shè)計(jì)都會(huì)帶來流動(dòng)不平衡及流動(dòng)遲滯的問題。因此透過Moldex3D分析,適時(shí)改動(dòng)流道尺寸、澆口位置、澆口數(shù)量來達(dá)到流動(dòng)平衡的設(shè)計(jì)(圖七為原始設(shè)計(jì),圖八為優(yōu)化後設(shè)計(jì)遮蓋處為機(jī)密,不可公開)。
當(dāng)原始設(shè)計(jì)在充填比例42%時(shí),第一排體積較小的模穴已經(jīng)充填完成,但其餘幾處模穴皆尚未填飽,如此將造成部分穴數(shù)過保壓容易有毛邊等問題;而經(jīng)過優(yōu)化後設(shè)計(jì)的組別,在充填比例70%時(shí),所有模穴相較於原始設(shè)計(jì)有更平衡的充填行為,表示此優(yōu)化設(shè)計(jì)解決流動(dòng)不平衡問題。不僅如此,優(yōu)化設(shè)計(jì)甚至還改善了結(jié)合線數(shù)量(圖九)、剪切應(yīng)力分布(圖十),與降低進(jìn)澆口壓力(圖十一),降低生產(chǎn)時(shí)的困難度。

圖六 : 魚骨型流道與雙澆口設(shè)計(jì) |
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圖七 : 原始設(shè)計(jì)(充填比例42%) |
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圖八 : 優(yōu)化後設(shè)計(jì)(充填比例70%) |
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圖九 : 設(shè)計(jì)變更前後之結(jié)合線比較圖 |
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圖十 : 設(shè)計(jì)變更前後之剪切應(yīng)力比較圖 |
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圖十一 : 設(shè)計(jì)變更前後之進(jìn)澆口壓力曲線比較圖 |
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結(jié)果
研究結(jié)果顯示,藉由Moldex3D便捷地修改冷流道設(shè)計(jì),可有效改善產(chǎn)品流動(dòng)平衡度,整體的澆口遲滯問題也有效改善。此外,均勻的保壓也有效的降低了毛邊問題。因流動(dòng)平衡度的改善,射出壓力也由148MPa降低至120MPa左右,有效降低鎖模力,如此甚至可將原本需要350噸的機(jī)臺(tái)降低至250噸。
另外,原本結(jié)合線過長(zhǎng)造成外觀明顯缺陷以及拉拔強(qiáng)度較弱等問題,也因?yàn)槭褂肕oldex3D在初始設(shè)計(jì)階段即可排除,從而改善外觀與結(jié)合強(qiáng)度。